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印染廢水是國內(nèi)外公認(rèn)的較難處理的工業(yè)廢水之一,具有成分復(fù)雜、可生化性差、處理難度大等特點(diǎn)。單獨(dú)采用傳統(tǒng)生化處理工藝,處理效果較差,難以達(dá)到排放要求。
某印染企業(yè)染色工序的廢水,主要污染物為硫化青光染料、助劑(硫化堿、純堿、保險(xiǎn)粉和雙氧水等)和表面活性劑(烷基磺酸鈉)等。具有有機(jī)污染物濃度高、種類多、可生化性差和水質(zhì)復(fù)雜等水質(zhì)特點(diǎn)。根據(jù)該印染廢水的水質(zhì)特點(diǎn),筆者采用水解酸化—生物接觸氧化—絮凝沉淀組合工藝對該廢水進(jìn)行了處理。在接觸氧化法和絮凝沉淀之前,利用酸化池內(nèi)的水解和產(chǎn)酸細(xì)菌改善廢水的可生化性,有利于提高整個(gè)工藝的處理效率〔2〕,出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。為難降解印染廢水的處理提供了有益的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
1.水質(zhì)與分析方法
該印染廠廢水排放量為600m3/d,要求處理后出水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中的一級排放標(biāo)準(zhǔn),廢水水質(zhì)與排放標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。
COD采用重鉻酸鉀法測定;BOD5采用稀釋與接種法測定;SS采用重量法測定;PH采用PH酸度計(jì)測定;DO采用便攜式溶解氧測定儀測定。
2.結(jié)果與分析
2.1工藝流程
組合工藝流程如圖1所示。廢水通過廠區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)收集進(jìn)入格柵池,去除大顆粒雜質(zhì)和其他懸浮物。后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)鼓風(fēng)曝氣均化水質(zhì)、均衡水量。之后經(jīng)提升泵提升至兼性池(水解酸化池)中,兼性池中含有大量的兼性細(xì)菌,利用其水解和產(chǎn)酸作用提高廢水的生化性。然后自流入接觸氧化池,池內(nèi)設(shè)置半軟性填料,為微生物提供生長附著床。生化池中代謝脫落的細(xì)菌、SS隨廢水依次流入絮凝反應(yīng)池、膠羽池和沉淀池等進(jìn)行固液分離,沉淀池上部清水經(jīng)消毒處理后達(dá)標(biāo)排放。沉淀池底部污泥用泵打入污泥池濃縮脫水。
2.2主要構(gòu)筑物、設(shè)備及設(shè)計(jì)參數(shù)
格柵池,總?cè)莘e為58m3/座,有效水深為2.5m,設(shè)置兩道格柵。粗、細(xì)格柵均采用回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)。將污水送入水泵和主體構(gòu)筑物前,需設(shè)格柵以攔截較大雜物,防止堵塞水泵及管道,保證后續(xù)處理設(shè)施的正常運(yùn)行。
隔油池,總?cè)莘e36m3/座,有效水深1.2m,地下式鋼混結(jié)構(gòu),1座。由于油易黏附且具有隔離效果,故設(shè)隔油池截留廢水中的浮油,以保證后續(xù)處理構(gòu)筑物的處理效果。
調(diào)節(jié)池,總?cè)莘e197.1m3,有效容積138m3,有效水深3.5m,氣水比10∶1。池內(nèi)設(shè)曝氣管,廢水經(jīng)曝氣管中空氣的攪拌可均化水質(zhì)、均衡水量,并能保證水中的顆粒物不沉積于池底。
水解酸化池,厭氧折板反應(yīng)器(ABR)的結(jié)構(gòu)形式,總?cè)莘e280m3,有效容積205m3。DO控制在1.2~3mg/L之間,停留時(shí)間為9h,有效水深為5.5m。池底布置多排穿孔管,廢水從池底進(jìn)入,攪動池底污泥,保證廢水與水解酸化泥充分接觸。
接觸氧化池,總?cè)莘e230m3,有效容積170m3,有效水深為4.3m,水力停留時(shí)間為12h。池內(nèi)填充彈性組合填料,填料上布滿生物膜,采用鼓風(fēng)曝氣和微孔曝氣擴(kuò)散器充氧,填充率為78%,各串填料間的安裝距離為50mm。
反應(yīng)絮凝池,為鋼混結(jié)構(gòu),地上式,有效容積為26.8m3,池中設(shè)有LJF-1700型立軸式機(jī)械絮凝攪拌機(jī)1臺,攪拌速度3.5r/min,系統(tǒng)自動控制的PAC與PAM加藥泵向廢水中定量投加混凝劑和助凝劑,使廢水中形成大顆粒易沉淀的礬花,通過沉淀去除廢水中SS。
沉淀池,為鋼混結(jié)構(gòu),地上式,與反應(yīng)絮凝池合建。有效容積為89.2m3,有效水深為2.4m,停留時(shí)間為2.8h。在絮凝池中形成的礬花在沉淀池中進(jìn)行泥水分離。沉淀污泥抽至污泥池進(jìn)行脫水處理,池內(nèi)設(shè)斜管以提高沉淀效果。
污泥池,設(shè)1座輻流式污泥濃縮池,鋼混結(jié)構(gòu),有效容積為120m3,停留時(shí)間為11h。帶式脫水機(jī)、污泥泵和加藥泵各1臺,濃縮污泥進(jìn)入帶式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。
消毒池,為地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為30m3,有效水深為2.8m,停留時(shí)間為1.5h。池中投加次氯酸鈉消毒殺菌,廢水最終達(dá)標(biāo)排放。
2.3工藝特點(diǎn)
試驗(yàn)采用水解酸化(兼性)法—生物接觸氧化法—絮凝沉淀工藝處理印染廢水。在水解階段其可將復(fù)雜的大分子有機(jī)物用胞外酶水解為小分子的溶解性有機(jī)物。酸化階段可將溶解性的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為有機(jī)酸、CO2等。兼性生化處理段對水量、水質(zhì)的沖擊負(fù)荷有較強(qiáng)的適應(yīng)能力,并且可將廢水中的表面活性劑的長鏈有機(jī)物打斷,為后續(xù)的好氧段創(chuàng)造有利條件。概括起來該工藝有如下特點(diǎn):
(1)不存在污泥膨脹,由于微生物是附著在填料上形成生物膜,生物膜的脫落與增長自動保持平衡,故正常運(yùn)行時(shí)無需回流污泥。
(2)具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷,處理效果穩(wěn)定、操作管理簡單、剩余污泥產(chǎn)量少。
(3)水解酸化池中懸掛組合填料,提高了污泥泥齡和污泥濃度,有利于對污染物的去除。
(4)為使污水處理運(yùn)行穩(wěn)定,減輕操作人員勞動強(qiáng)度,大部分設(shè)備采用自動控制。
(5)采用該工藝輔以微孔曝氣,氧的利用率較高,運(yùn)行成本降低。
2.4水解酸化池
2.4.1水解酸化池對COD的去除效果
水解酸化池對COD的去除效果如圖2所示。
當(dāng)進(jìn)水COD在640~1230mg/L之間時(shí),出水COD變化較大,COD去除率維持在24.26%~36.42%。水解酸化池主要作用是提高廢水的好氧可生化性,雖對廢水的COD去除率不高,但經(jīng)其處理后廢水的BOD5/COD由0.2上升到0.39,廢水的可生化性得到明顯改善,這為后續(xù)的好氧生化處理提供了條件。且水解酸化對沖擊負(fù)荷有較高的適應(yīng)能力,不產(chǎn)生污泥膨脹,勿需污泥回流〔3〕。
2.4.2水力停留時(shí)間對BOD5/COD的影響
試驗(yàn)考察了不同停留時(shí)間下水解酸化池出水的BOD5/COD,期間保持氣水比為10∶1。結(jié)果表明,廢水經(jīng)水解酸化后,當(dāng)停留時(shí)間分別為3、6、9、12、15h時(shí),出水BOD5/COD分別提高了13.3%、21.5%、32.6%、22.3%、17.8%。這說明水解產(chǎn)酸菌把大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為小分子易降解有機(jī)物,有利于好氧處理的高效運(yùn)行〔4〕。當(dāng)停留時(shí)間為9h,BOD5/COD達(dá)到了0.43。繼續(xù)延長停留時(shí)間,BOD5/COD反而降低,這可能是由于此時(shí)水解酸化反應(yīng)已經(jīng)基本完成〔5〕。因此在水解酸化階段水力停留時(shí)間為9h時(shí),可大幅度地提高廢水的可生化性,有利于后續(xù)反應(yīng)的進(jìn)行。
2.5生物接觸氧化池
2.5.1容積負(fù)荷對COD去除率的影響
當(dāng)水力負(fù)荷在1.0m3/(m2·h)時(shí),進(jìn)水容積負(fù)荷從4kg/(m3·d)遞增到6kg/(m3·d),其COD去除率遞減不明顯,說明接觸氧化法耐沖擊能力較強(qiáng),去除率僅僅從73.3%降至68.7%。當(dāng)反應(yīng)體系中容積負(fù)荷由6kg/(m3·d)增至10kg/(m3·d),COD去除率驟然下降至41.3%〔6〕。故當(dāng)容積負(fù)荷為6kg/(m3·d)時(shí),生物接觸氧化對COD的去除效果較好。
2.5.2生物接觸氧化對COD的去除效果
經(jīng)過水解酸化階段,出水色度為100~250倍,COD為556~738mg/L,BOD5/COD為0.32以上,pH降至6.5左右。
生物接觸氧化對COD的去除效果如圖3所示。此階段進(jìn)水COD和出水COD變化幅度沒有水解酸化階段大。出水COD維持在247~324mg/L之間浮動,去除率維持在51.13%~65.31%〔7-8〕。
2.6BOD和SS的去除
各處理單元對廢水BOD的去除效果見表2。
由表2可見,水解酸化階段BOD去除效果不甚理想,僅維持在16.84%~31.15%之間。而在接觸氧化階段,對BOD的去除效果明顯,去除率的變化范圍為57.66%~68.14%。經(jīng)過最后的斜管沉淀,出水BOD進(jìn)一步降低(低至9~24mg/L)。因此經(jīng)過各處理單元的去除,BOD的去除效果顯著,總?cè)コ蕿?2.86%~94.44%(均值93.69%)。
各處理單元對廢水SS的去除效果見表3。
由表3可見,經(jīng)過前期的格柵池和調(diào)節(jié)池,水解酸化池進(jìn)水SS已被去除大部分,去除率達(dá)到48.13%~63.98%。而在接觸氧化池階段,出水SS去除效果不甚理想,去除率維持在17.05%~34.48%。這還要?dú)w功于接觸氧化池中的彈性組合填料對污水中的懸浮顆粒的吸附、截留作用等。當(dāng)經(jīng)過斜管沉淀池后,去除效果進(jìn)一步得到提升,出水SS在34~60mg/L之間波動,均達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過多個(gè)處理單元的去除,SS總?cè)コ蕿?1.43%~85.09%(均值78.53%)。
2.7運(yùn)行效益分析
2.7.1工程總投資
該污水處理設(shè)施于通過環(huán)保部門的竣工環(huán)保驗(yàn)收。工程總投資89.67萬元,其中土建部分為53.36萬元,工藝設(shè)備為24萬元,其他部分為13萬元。由于工程建在廠區(qū),土地使用費(fèi)忽略不計(jì)。
2.7.2運(yùn)行成本分析
廢水治理系統(tǒng)日常運(yùn)行費(fèi)用由電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工費(fèi)及其他費(fèi)用等構(gòu)成。
(1)電費(fèi):總運(yùn)行功率為20.26kW,實(shí)際運(yùn)行功率為15.7kW,每天運(yùn)行24h,按運(yùn)行360d/a計(jì)則電耗為135648kW·h,電費(fèi)0.6元/(kW·h),則消耗電費(fèi)為226元/d。
(2)藥劑費(fèi):所用藥劑主要為PAM、PAC和脫色劑,PAM用量為24kg/d,單價(jià)為5000元/t;PAC用量為18kg/d,單價(jià)為6400元/t;脫色劑用量為21.6kg/d,單價(jià)為3500元/t;其他藥劑費(fèi)為50元/d,則藥劑費(fèi)為360.6元/d。
(3)人工費(fèi):人工按4人計(jì),每人月工資1000元,則人工費(fèi)用為133元/d。
(4)其他費(fèi)用:包括折舊費(fèi),維修費(fèi)等。折舊費(fèi)按年等額資金回收法計(jì),資金回收系數(shù)取0.054,檢修維護(hù)費(fèi)率取1.2%,共約50元/d。
廢水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行后,處理成本約為1.28元/m3。
3.結(jié)論與建議
(1)采用水解酸化—生物接觸氧化—絮凝沉淀組合工藝能夠有效地處理印染廢水。當(dāng)進(jìn)水COD、BOD5和SS分別為640~1230、160~382、164~322mg/L的情況下,它們的出水質(zhì)量濃度分別為64~92、9~24、34~60mg/L,達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。
(2)當(dāng)水解酸化池水力停留時(shí)間為9h時(shí),可提高廢水的可生化性,有利于后續(xù)處理的進(jìn)行。當(dāng)生物接觸氧化池容積負(fù)荷為6kg/(m3·d)時(shí),其對COD的去除效果較好。
(3)廢水直接處理成本為1.28元/m3,在經(jīng)濟(jì)上是可行的。
(4)該組合工藝基本不存在剩余污泥處置問題,有良好的應(yīng)用前景和推廣價(jià)值。處理后的廢水經(jīng)消毒后回用于生產(chǎn)實(shí)踐,不但減少了企業(yè)廢水的排放量,而且為企業(yè)節(jié)約了生產(chǎn)成本。